“2021年公司对经营部机物料费用、铝锭销售费用进行考核定目标,每月都要考核,压力有点大,这周我们完成的情况是,大家说说……”这个就是每周经营部的工作例会场景。会上,参会人员都在围绕部门重点绩效目标集思广益、各抒己见。
凡事无小事,修旧利废我先行
每次会后,汽修班班长李永涛都会把每周的修理费进行统计分析,这周大修车辆多了点,他坐不住了,“要是修理费超了,班上的兄弟们被扣了工资,那我这党小组长就当的太不称职了。”一副摩拳擦掌、跃跃欲试的闪电在他脑海里一划而过,他站起身来向车间角落堆存的废旧配件堆走去。这时,修理工罗金“啪”的一下把一个汽车马达丢在了堆里……“这段时间已经换了3个了,车间里边磁场大、马达启动频繁、老是坏,赶快报计划再买了。”
李永涛看到后不乐意了,从堆里拿起马达说:“什么原因修不好,大家也不好好分析下,不用降本了吗?”说完就把原来丢弃在堆里的几台马达全部找了出来,召集大家分台进行拆装,经过两小时的分析发现部分是因为一个小的“转子”及“电磁阀”出了问题。经这么一弄,他们经拆装后的5台马达又重新组合修复了3台完好的配件,一台价值600多元的马达又“起死回生”了 。“嗨,这一念之间又省了2000多元,以前我也以为这点小配件不值多少钱,公司也不差这点钱,只要是坏了就买新的,可这一算,这材料账还真不得了,” 这时罗金不好意思的低下了头。
看着“改造”完成正常运行的车辆,李永涛自嘲的说:“我们现在做的工作也许很平淡,事情也许很小,但我知道这就是工作、这就是生活,对于我们每位员工来说,凡事无小事,简单不等于容易,关键要努力,只要大家都养成了节约与动脑的习惯,我们今年的材料费是绝对可控的。” 通过查看汽修班1-4月修旧利废台账,降本金额已达4万余元,修旧利费工作不仅培养了汽修班人员的节约意识,也提高了大家的修理技能和独立完成工作的信心,有效激发了员工的成本与创新创效意识,一定程度上降低了车辆运行成本。
提升创新力,主动作为出成效
这边营销班也闲不住了,他们在从铝锭的包装上动起了“心思”。传统的镀锌钢带打包需要2.55公斤,如果我们用塑钢带打包只要0.55公斤,如果可行,每吨铝锭包装费就可以节省11.77元,那一年下来铝锭包装费就可以节约很多。
这个想法一出来,“要是塑钢带捆绑力度不够造成散捆,客户投诉怎么办、吊装过程中存在严重的安全隐患不好控制”等一系列的疑问随之而来。
“不怕,我们原来没使用过,现在我们就要尝试,毕竟降本空间很大,现在就要跟铸造沟通把塑钢带接口粘接好,一定要待铝锭冷却后才能装车,装车模式选用叉车进行,运行初期现场要随时有工作人员跟进,发现问题立即进行分析整改,一定程度上就能杜绝散捆现象及安全隐患。”供销主管杨光明一边跟大家进行探讨,一边联系塑钢带设备的到货情况。准备工作就绪后,4月12日试用当天在铸造的配合下完成塑钢带打包150多吨。
经过对客户的调查回访,未出现散包及客户投诉事件,塑钢带的成功使用在产品包装降本成效上显现无遗,同时也为部门完成全年降本工作任务奠定了坚实基础。(张万平)