2月15日,生产管控中心配料工序原料磨职工,对1#化灰机的电动阀门进行了清理修复,保证其正常使用,节约了备件费2万元。
配料工序原料磨化灰机,主要担负氧化铝叶滤和沉降所需水化石灰乳的制备和供应。1#化灰机的进水电动阀门因长期使用,无法在电脑上进行调整,只能人工到二百米外的三楼现场进行操作,受水槽水位高低变化影响,每班需调整十余次。不但增加了员工的劳动强度,还因水量调整不及时,造成石灰乳质量不达标。一台电动阀门价值两万元,配料工序为降本增效,决定自主对其进行修复。
电动阀拆除后,发现阀体运转部位被石灰糊住,造成无法调整转动。问题找到后,原料磨职工就用螺丝刀和手锤,将石灰结疤一点点剔除干净,并进行了清洗和润滑,使其能够灵活转动,同时还对阀体的两处密封进行了更换,对控制线路板吹灰清理。
经过三个小时的努力,电动阀修复完毕。回装后,经通电试验,启闭自如,投入到正常生产使用。电动阀的修复,不但节约了两万元的备件费,降低了员工的劳动强度,保证了石灰乳供应的质量,也为氧化铝百元降本工作做出了贡献。