本报讯(通讯员 常晓)今年以来,宏兴股份公司选矿厂保障作业区深入开展“三抓三促”行动,鼓励职工大胆创新,通过积极开展“五小”活动解决现场生产难题,其中一项设备改造尤其得到了大家的认可。
据悉,悬浮炉锁气阀、分料阀底部气室的透气幕与阀体底部气室通过螺栓紧固连接密封。实际生产过程中,经过阀体内高温物料(最高可达750℃)的烘烤,透气幕变形严重,影响密封效果,进而导致分料阀无法分配物料、锁气阀排料不畅,需要停机检修,造成检修人力及材料的浪费。更严重的是,透气幕变形后密
封不严,极易造成料流内混合的煤气外逸,使悬浮区域内有毒有害气体超标,安全风险极高,为悬浮炉的稳定运行埋下了隐患。
对此,保障作业区组织人员开展技术论证,对故障原因展开分析,最终采用焊接工艺代替螺栓连接装配工艺,将透气幕焊接安装在悬浮炉分料阀、锁气阀进行试验,使用6个月后在悬浮炉定修时拆解查看,透气幕运行效果良好。
此次改造将透气幕更换周期由原来6次/年优化为1次/年,既节省了成本、降低了检修次数,还消除了安全风险,提升了悬浮炉设备本质安全水平。