近期,面对公司严峻的生产经营形势,为积极响应降本增效工作要求,氧化铝生产部从修旧利废入手,深挖内潜,成效显著。
修旧利废是通过技术恢复,使旧件保留原有性能,以达到节约备品备件及机物料等物资费用,可最大限度地利用废旧物资的残余价值,降低正常生产经营运行活动的制造成本,实现降本增效、提高经济效益的目标。氧化铝生产部由设备维检工序牵头,坚持“应修必修,修必修好”的原则,各生产工序配合,明确修旧利废范围,通过完善责任单位职责,规范工作流程,制定考核办法,做好过程管控及修复件的后续使用跟踪,充分调动员工降本增效的积极性。截止目前,共计修复减速机、高压阀门95台,节约备件费用35万元。修复气动阀3台、扇形板20块,焊补滤布100余块,修复滤饼泵、碱液泵,节约费用合计7万余元。使用旧筒体衬板对1#球磨机衬板进行更换,共计节约备件费用约24万元。
下一步,氧化铝生产部将加大设备维修奖励力度,鼓励员工从点滴入手,抓大不放小,开源节流,不断提高设备运转周期和功效,为企业降本增效提供强有力的技术支撑。
供 稿 | 吕 正