4月12日,生产管控中心蒸发焙烧工序借助E管倒组检修机会,精心组织全体技术骨干对四五蒸发以及B蒸发进行提效降耗检修作业。
针对此次四蒸发清理检修及五蒸发、B蒸发系统消缺工作,工序准备充分,提前召集骨干及专业人员梳理各项清理检修项目,并组织检修力量召开蒸发器专项清理检修准备会。会上,工序负责人认真梳理核实每项工作,并根据检修项目进行明确的内部承担及外委分工,定工期、定责任人、盯检修质量;会后,针对重点“百元降本”项目流程改造及投用,生产负责人提前与施工人员到四五蒸发现场,向施工方详细讲解五蒸发I效投用及四蒸发不凝汽流程改造内容,保证流程投用后汽路、料路、水路畅通,确保蒸发器检修后稳定高效运行前提下降低蒸汽消耗。
由于本次检修内容较多,检修人员不足,时间紧任务重,生产管控中心领导高度重视,党委副书记黄忠郎亲自深入现场,指导检修操作工作。为了蒸发器尽快达到备开状态,蒸发焙烧工序职能人员主动请缨、全员上阵,紧盯施工每一个环节,把控好时间节点及检修质量。在检修现场,具备检修条件后,各施工队伍依据任务清单,在进行安全告知及风险辨识后依次开展检修作业;由于本次检修内容繁重,交接班岗位员工放弃休息时间积极参与对各效、各闪目镜更换及多处排水阀、水路插板、二次水蝶阀更换工作;全体职能人员各司其职,蒸发器检修作业稳步持续推进,先后倒换流程插板14块,维修、更换触摸器10余台,更换泵浦9台。
在共同努力下,晚上23时四蒸发提前完成清理工作通汽开车,截止13日中午8:30所有检修作业工作票全部收回,B蒸发、五蒸发相序进入通汽开车程序,整个检修过程安全、高效。本次检修作业的顺利完成,离不开工序的精心组织和检修人员的高效作业,为蒸发器开车后的高效运行奠定了基础,为2023年生产管控中心实现氧化铝百元降本目标打下坚实基础。