近日,电解铝生产部铸造工序通过小改小革项目,对铝锭连续铸机生产线打包机器人供气系统进行升级改造,并投入运行,有效解决了由于空气压力不足导致的打捆铝锭钢带松动、不紧固情况,年可节约维护成本费约10万余元。
铸机生产线打包机器人使用压缩空气由能源动力工序空压站送出,由于线路长、区域广等原因会不同程度的造成压缩空气压力不稳定,给生产稳定留下隐患,加之近期气温骤降,厂房内温度随之下降,导致打包机器人用压缩空气储气罐形成了更多的冷凝水。
为稳定生产线运行,铸造工序不等不靠,积极主动寻求解决办法,通过与厂家沟通、联系兄弟单位了解、组织技术骨干人员头脑风暴讨论,确定了在铸造机生产线打包机器人侧方加装额定压力为1.36MP的空气增压泵装置,该泵适合单气源增压,泵体自带排气冷却装置,能够将工作系统的空气压力提高2-5倍,达到生产需求气压值,有效解决了因压力不足造成的打包机钢带打滑、打捆钢带松动、不紧固等给生产带来的被动,彻底消除了影响生产线连续运行的隐患,同时创造了可借鉴的技改经验。
供 稿 | 贺朝震 冯 瑞