日前,新材料公司新Ⅲ组蒸发器开始进料,稳定运行,标志着中州铝业实施的烧结法母液蒸发系统“一组两段、碳种母同蒸”技改项目获得成功。该项目投用后,对推动节能降碳意义重大,年实现降本约500万元。
烧结法母液蒸发系统实施“一组两段,碳种母同蒸”技改,是新材料公司今年的重点降本增效技改项目。母液蒸发系统改造之,新Ⅲ组蒸发器主要用于碳分蒸发,老四效强制循环蒸发器用于种分蒸发,运行设备多、工艺能耗高。加上老蒸发机组设备、老化,存在跑冒滴漏现象,员工操作、维护工作量大。为解决问题,中州铝业和新材料公司通过多轮探讨,与蒸发器厂家技术人员结合,创造性地提出“一组两段、碳种母同蒸”的改造方案,以达到降低电耗、节约新蒸汽、降低员工劳动强度的目的。
算好了就干,立刻干,马上干。2月15日,该技改项目正式启动,本着“一次性做对、一口气做到位”的理念,新材料公司统筹部署,精心组织,从备件材料的准备到设备、流程的消缺,从自控系统的到责任人的分工,逐项进行细化,并将项目、工期层层分解,责任到人。
施工中,新材料公司强化过程控制,项目负责人轮流值守现场,协调解决问题、汇报施工进度,对施工质量和行为进行提醒、监督。在保证、质量的前提下,位快速推进,如期完成了工艺管网改造任务。与此同时,碳分区域编制新操作标准,对操作人员进行、流程操作培训,让他们尽快了解、熟悉、掌握新增流程的维护、操作知识。新材料公司也将新工艺纳入正常生产管理秩序中,严格落实操作程序、工艺纪律,保证了新增流程规范管理、标准化运行。
经过齐心努力,技改项目顺利完成。通过半个多月的运行调整,新流程运行稳定,指标较原生产模式明显优化。