3月1日,从生产集控中心指标管控系统查询到,投用半年的氧化铝一期管道化升级改造环保项目,生产运行稳定、各项指标均达到了预期值,该项目的成功改造,为公司的环保工作增添了一笔新的色彩。
公司溶出区域共有熔盐加热管道化溶出四组,每组熔盐加热管道化溶出系统设计产能为200kt/a氧化铝,加热装置采用熔盐炉系统,经过多年的运行使用,逐渐暴露出熔盐加热段磨损严重、熔盐炉热效率低下、熔盐烟气脱硫系统环保风险大等诸多问题。为此,公司下决心对溶出区域的熔盐加热段进行升级改造。
正所谓“万事开头难”。按照公司“在原有的基础上进行优化,尽量降低投资成本”的要求,看着现场“错综复杂”的管道和设备,项目组成员不知所措,无疑给项目负责人出了一个难题。项目组立即成立攻关小组,集思广益想措施定方案,所谓三人行必有我师,措施一经提出便得到公司的认同。随后,所有参与此项目的技术人员到现场进行了“地毯式”的“勘察”。他们白天到现场梳理工艺流程,晚上召开攻关会,用“诸葛亮会议”的方式提出自己的意见。经过2周的“白+黑”“5+2”模式,“现场+会议室+现场”的无数次循环,终于制定出了“三增一拆”的施工方案:新增加13级套蒸汽加热管,1台新蒸汽冷凝水罐和新蒸汽冷凝水自蒸发器;拆除原有熔盐加热段套管;其他保温停留罐区域、闪蒸器区域等五个部分均利用原来的工艺流程及设备。施工方案确定后,为确保万无一失,报送专业的设计单位进行了审核。最后,通过三次标前咨询,两次招标,实际投资成本比计划降低了21%。
在施工阶段,结合班组人才结构的特点成立了四个专业小组:甲班为施工安全保障组、乙班为试车调试组、丙班为工艺优化组和丁班为消缺保障组,明确了小组职责,并把职责完成情况纳入班组的日常考核中。
项目全面施工完成后,为避免出现“虎头蛇尾”的状况,区域制定了个人工作责任清单,让全员承担起了新工艺试验、“四新培训”以及项目运行消缺工作。同时,为了发挥广大职工的智慧,针对改造项目,向广大职工开展了合理化建议征集、先进操作法评比以及“小改小革”活动。最终,收集合理化建议24条,成功采纳13条,其中1条获得公司级合理化建议“银点子”奖。
经过项目攻关组及施工单位的共同努力,项目于2020年8月15日全部完工,工期比计划提前了15天,熔盐炉、脱硫B段等环保高风险系统全部停止运行,改造后氧化铝成本下降20元/t-ao,预计年降本1600万元。
生产集控中心凭借着不怕苦、不服输、肯钻研的精神,圆满完成了溶出系统环保升级改造工作,项目荣获公司级科学技术一等奖。系统电耗降低31.12%、相对溶出提升2.44%、高压汽耗降低17.05%等一个个“提产降耗”的优良指标,有效提高了氧化铝管道化的清洁、高效运行,树立了“有责任、有担当”的良好企业形象。