本网讯 日前,中铝山东有限公司第二氧化铝厂焙烧车间东线、西线焙烧炉破损率创历史最好水平。
今年上半年,焙烧车间焙烧炉破损率指标不理想,从车间负责人到岗位员工,定措施、想办法,但效果甚微。为解决这个难题,以中铝山东有限公司相关负责人为首的“厂部导师团”,聚焦破损率指标,启发和鼓励大家解放思想,敢闯敢干,逆向思维找办法。“厂部导师团”多次深入车间,紧盯现场,和基层干部员工一起查找原因、制订对策。
大家集思广益,查阅焙烧炉相关书籍,从指标控制原理中寻找突破,经过反复论证可行性,提出“贫氧燃烧”的方案。大家根据新方案,说干就干,各个岗位密切配合,经过不断摸索、反复验证,破损率指标逐渐趋于稳定,并优于历史最好水平,实现了颠覆性的扭转。
经过总结提炼,该项创新操作被命名为“循化蓄热浅度焙烧操作法”。此后,这项操作法在焙烧系统进行全面推广使用,氧化铝破损率持续改善,刷新历史纪录,焙烧综合油耗比考核目标值降低了1.97%,预计每年可为企业节省费用600多万元。
虽然“贫氧燃烧”成功逆袭,焙烧炉破损率指标明显好转,但随着该厂焙烧炉设备频繁点火烘炉,焙烧炉破损率指标又出现较大波动。第二氧化铝厂为此成立攻关组,将“降低焙烧炉破损率”作为攻关课题。经过攻关组研究分析,开车期间燃料、配风不均衡是造成指标波动异常的主要原因。攻关组提出改进配风模式的建议,经过多次反复试验,成功完成了由阶梯性配风的粗犷模式到“线性”配风精细模式的巨大转变,实现快速点火、烘炉、下料排放受控,开创了焙烧炉开车期间环保受控、指标稳定的历史新局面。
思路决定出路,中铝山东有限公司干部员工直面难题,打破常规思路,在实践中不断寻求思路上的创新突破,创造着指标持续优化的新奇迹。
(李军昌 春丙莲)