“轴瓦已恢复,1级、2级、3级、4级叶轮端盖已恢复……”
随着一系列设备收尾工作的进行,动力片区空分空压机检修即将圆满完成。原计划需8天时间完成的检修任务,在全体检修人员的努力下仅6天便完成了检修,为春节期间保供气任务提供了可靠保障,这次检修也是设备保障中心首次完成高精设备检修。
动力片区燃气空分空压机作为空分系统的核心设备,其安全平稳运行是空分系统和气化炉安全稳定运行的关键。近两个月,空分空压机因一、二级振动值持续上升到了极限值,严重影响设备的安全运行。该设备投用至今未大修过,根据设备出现的问题,设备保障中心借助燃气全系统停车检修的时机对空压机进行大修。确定大修时间后,设备保障中心组织相关管理及技术人员,提前一个月收集设备状态信息和所需材料备件,与设备厂家及维保方讨论和编写检修方案,安排专业技术人员进行检修作业。
挂“作战图”,打“主动仗”。“吴仕献,你作为空压机检修工作负责人,现场环境安全措施必须落实到位,时间、质量必须高度可控。陆明发、李景跃你们两个要对现场安全管理实施全过程严密管控,遇到问题及时沟通协调。”检修任务部署会上,设备保障中心经理韩海健对所有参加检修的人员提出了要求,确保空压机按时按质安全地完成检修。
设备保障中心派专人负责安排检修工作,倒推检修时间表,抓好检修的每一项工作、每一个环节,及时调整人员和进度,全力配合施工单位。动力片区点检员主动放弃休息时间,加班加点密切配合施工单位,了解检修过程中遇到的问题,确保方案落实、物资准备、质量验收等各环节落到实处。在检修过程中,全面实行自检、互检、专检制,做到步步有确认,项项有检查,实事求是记录检修数据,实现科学检修、细致检修。
“拉满弓”检修,“聚合力”冲刺。走进检修现场,虽然天气比较寒冷,但室内一番热火朝天的景象,检修人员全副武装,各种类型的扳手,大小钳刀,各种工具目不暇接。每一根管子、线头、螺钉都是一份责任,检修人员犹如“医生”一样,对设备详细“问诊”后,便开始进行拆卸,首先将所有仪表探头、油管路等完全脱离,检修师傅仔细地拆检、包裹,并将螺栓部件归拢放置做好标记,把所有拆开的管路包好,防止开车时杂物进入。
下一步,繁琐而劳累的工作才开始,拆大盖螺栓、一二三四级蜗壳和进出口管道、套环,大个的螺栓光靠普通的工具是无法拆开的,检修人员利用加压杆、风炮等对每一个螺栓进行拆卸。他们站在狭小的空间里手拿着沉重的工具,弯着腰将一颗颗螺栓松动,一颗颗螺栓拆出,一颗颗螺栓摆放整齐,在整个检修过程中,他们既各司其职又紧密配合,以高度的责任心完成每一个检修任务。当最后一颗螺栓拧紧时,所有参与检修的人员终于放下了悬着的心。
历时144小时,检修人员克服空间狭小、天气寒冷等问题,不怕脏,不怕累,高标准、高质量完成了检修任务,有效解决了空压机振动值高的问题。就是这样一群人,他们工作在狭小的管道中,不放过每一个质量细节;就是这样一群人,他们默默坚守在检修一线,用自己的辛劳和汗水,保障检修任务的顺利完成,为设备安全和稳定运行“保驾护航”。