截至6月14日,云铝阳宗海组装生产线将阳极组装块库存储备量从原来的5至6天降至2天,减少资金占用240余万元,有效降低了库存成本。
今年年初以来,面对严峻的市场形势,云铝股份发出了“挑战极限打赢降本增效攻坚战”的号召。云铝阳宗海组装生产线当即收到了“非停产检修期间,最多允许预留电解两天装极量库存”的目标任务。云铝阳宗海组装生产线主动出击,迎难而上,打出“组合拳”,在保障电解正常有序生产的前提下,有效降低了库存成本。
组装生产线于1998年投产,近年因设备老化故障频发,影响了生产线的平稳运行。作为主体设备之一的悬链输送机于2018年新增了电解质清理系统后,负荷增大,经常“罢工”。对此,云铝阳宗海组装生产线员工“对症下药”,通过增加悬链、驱动装置等优化改造措施,使悬链输送机再次焕发了活力。同时,针对组装生产线取消外包业务后内部员工工作量增加、生产组织难度大的问题,该生产线优化调整员工岗位和倒班模式,使各岗位人员结构更加均衡,做到“当天任务当天完成”,保障了生产进度。面对设备严重老化的问题,检修人员有针对性地开展设备日常点检和预防性维修,每班对设备实行三检制,及时掌握设备运行情况,将设备故障消灭在萌芽状态。一系列行之有效的措施,使组装生产线保持稳定运行,满足了低库存运行的需要,为企业挑战极限降本增效奠定了坚实基础。
(彭宏清)